Wie ein MDF-Werk
11 Monate später
schwarze Zahlen schrieb.
Werks-anonymisiert. Auswertung verifiziert. MoistureScan XT hinter dem Fasertrockner — Trocknerfeuchte-Drift war die Schmerz-Stelle.
Die Zahlen, die zählen.
Press-Yield
+1,4 %
Ausschuss
−18 %
ROI
11 Mt
Trocknerstopps
0×
Wartung/Jahr
< 2 h
Datenrate
100 Hz
Von Schmerzstelle zu schwarzen Zahlen — in 11 Monaten.
- 1
Q2 / 24
Erstkontakt
Werks-Anfrage mit Schmerzstelle: 3× Stops/Schicht, NIR driftet bei 130 °C.
- 2
Q3 / 24
Inbetriebnahme
MoistureScan XT installiert hinter dem Fasertrockner, OPC-UA an SPS.
- 3
Q3 / 24
Stops weg
Nach 2 Wochen: Stop-and-Go-Modus weg. Schicht-Output stabil.
- 4
Q2 / 25
ROI erreicht
Nach 11 Monaten: System refinanziert über Yield + Ausschuss-Reduktion.
Die Linie verlor in jeder Schicht eine Stunde.
Der Fasertrockner driftete temperatur- und chargenbedingt. Die Endfeuchte schwankte zwischen 9 % und 12 % statt der angestrebten 10,5 %. Folge: drei- bis fünfmal pro Schicht musste die Linie in Stop-and-Go-Modus — bei jeder Korrektur fehlte 20 Minuten Output. Ausschuss bei den Press-Paketen lag über 8 %. Verleimung wurde teilweise unzureichend, was zu Delaminationsreklamationen führte.
Der bestehende NIR-Sensor an der Streumaschine war zu langsam und driftete bei den Trockner-Temperaturen jenseits 130 °C.
NachherStop-and-Go-Modus weg, Yield rauf.
MoistureScan XT wurde direkt hinter dem Fasertrockner installiert. Sample-Rate 100 Hz, dichteunabhängig, bei 140 °C ausgelegt. Über OPC UA an die SPS angebunden, regelt der Wert jetzt direkt den Trockner-Setpoint.
Innerhalb der ersten zwei Wochen verschwanden die Stop-and-Go-Phasen. Press-Yield stieg um 1,4 % über drei Schichten gemittelt. Ausschuss sank um 18 %. Trocknerstopps wegen Feuchte-Drift: keine mehr.
Werks-Kennzahlen
- Bauart
- MDF · 2,4 m Bahnbreite
- Produktion
- ~ 200.000 m³/Jahr
- Trockner-Temp
- 130–140 °C
- Einbau
- Hinter Trockner, vor Faserbunker
- Inbetrieb 2024
- Q3
- Refinanzierung
- 11 Monate
„Vorher musste der Betrieb 3× pro Schicht in Stop-and-Go-Modus wegen Trocknerfeuchte-Drift. Mit der Inline-Messung hinter dem Fasertrockner: Stop-Frequenz auf null."
— Werkleiter, anonymisiert
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